巴陵石化[ShiHua]技術創新[JiShuChuangXin]提速結構調整。己內酰胺單月產量4次刷新紀錄,10月份再創新高,達17389噸,優級品率超過90%,成為公司[GongSi]主要盈利產品之一—巴陵石化[ShiHua]采用具有自主知識產權的己內酰胺成套生產新技術,不僅收獲了現實效益,也為“十二五”發展[FaZhan]提供了智力支持。目前該公司[GongSi]正實施技術改造,將己內酰胺年產能由14萬噸擴改至20萬噸,同時也將代表中國石化[ShiHua],與浙江恒逸集團合作,異地建設年產20萬噸的同類裝置[ZhuangZhi]。此前,中石化[ShiHua]石家莊化纖公司[GongSi]也采用該技術用于己內酰胺裝置[ZhuangZhi]的擴能改造?!熬G色環保的己內酰胺成套生產關鍵技術開發,是該公司[GongSi]‘十一五’技術創新[JiShuChuangXin]的突出亮點,先后獲得國家科技進步一等獎、二等獎,彰顯了‘產學研’結合的實力?!?1月16日巴陵石化[ShiHua]總經理朱建民說,“持續技術創新[JiShuChuangXin],不僅為‘十一五’的系列改造創造了條件,也為‘十二五’的發展[FaZhan]奠定了很好的基礎?!苯衲昵?0個月巴陵石化[ShiHua]整體盈利突破3億元,創歷史同期新高,技術創新[JiShuChuangXin]對效益的貢獻率超過五成。依托鋰系聚合物、環氧樹脂、己內酰胺和商品環己酮、化工型煉油和煤氣化五大技術戰略平臺,該公司[GongSi]在規模、品種、質量、成本等方面放大技術創新[JiShuChuangXin]優勢,凸顯了自主技術創新[JiShuChuangXin]的競爭力。 擴改后廣泛采用新技術、新工藝、新設備的年產20萬噸SBS裝置[ZhuangZhi]改造、年產2萬噸SEBS裝置[ZhuangZhi]改造、年產10萬噸環己酮裝置[ZhuangZhi]改造等項目,都已創造了良好效益?!皼]有綠色環保的新技術,我們的產能不可能穩步提升。”巴陵石化[ShiHua]環己酮事業部經理劉華鋒說。以前國內同行業都邁不過“零排放”這道坎,受制于COD高排放、重污染。該公司[GongSi]與國內科研院所聯合,開展環己酮富氧氧化、皂化廢堿焚燒處理等新技術取得成功,每年減少COD(化學需氧量)排放上萬噸,實現了廢水、廢渣零排放,2010年獲得國家科技進步二等獎。他們在環己酮生產上的綠色環保技術,還成功轉讓中石化[ShiHua]系統內的南化公司[GongSi]應用?!安粌H我們的產業技術實現了升級,而且也促動了國內同行業的綠色發展[FaZhan]。”劉華鋒說。以技術創新[JiShuChuangXin]推動產品結構調整和產業結構調整,是巴陵石化[ShiHua]近年來的主攻點。鋰系聚合物是他們的支柱產品,一度靠“當家花旦”SBS“單打獨斗”。著眼于全球化的市場競爭,他們加快技術創新[JiShuChuangXin]的步伐,瞄準全球同行先進的水平,不僅將SBS生產裝置[ZhuangZhi]的產能擴大,還同步開發并組織SIS、SEBS等高附加值鋰系聚合物的工業化生產,成為國內同行的風向標。如今不僅SBS新品不斷,SIS產品占據國內八成以上市場,SEBS也在醫用等新興應用領域邁進。(文章來源環球聚氨酯網) “我們下一步發展[FaZhan]就是以特種鋰系聚合物為主,最起碼占到總產值的40%。”朱建民表示。淘汰落后產能推動產業升級,巴陵石化[ShiHua]也“正在進行時”?!拔覀冊瓉碛幸惶篆h氧丙烷裝置[ZhuangZhi],雖然有效益但廢水排放量大,出口COD濃度是2萬毫克/毫升。去年公司[GongSi]狠下決心、關停了這套裝置[ZhuangZhi],要把COD濃度控制到國家一級排放標準的60毫克/毫升。”環氧樹脂事業部經理張暉介紹?!敖酉聛韺Νh氧有機氯還要進行大規模的調整,重點是落后產能,比如膈膜堿、環氧氯丙烷等,要通過發展[FaZhan]特種環氧樹脂來促動整個產業鏈的優化?!敝旖裢嘎丁<夹g創新[JiShuChuangXin]提速產品和產業結構調整,巴陵石化[ShiHua]在綠色發展[FaZhan]的道路上堅定了方向。該公司[GongSi]以沿海煉化一體化企業為標桿,明確了建設國內最強的非乙烯精細化工生產基地的戰略目標,主動調整結構,主動轉變增長方式,實施包括2009至2011年三年環保綜合治理的規劃,“一年治廢水、兩年治廢氣、三年治廢渣”的階段目標穩步實現。2008年,公司[GongSi]COD排放總量是3000噸,2009年降至2000噸,今年要控制在1500噸以內,未來還要進一步降低,壓縮到1000噸以下?!耙簿褪钦f,我們的總規模在增加,‘三廢’的排放量在減少,而且,管理得更加嚴格,當然投入也在增大?!敝旖裾f,“企業要持續發展[FaZhan],必須這樣不斷調整。” |
